改善井下生产条件,让职工远离脏累、危险的工作环境,体面劳动是一代代淮矿人多年的夙愿。
如今,这一梦想在淮北矿区正一步步变成现实。
——2015年,BOYU SPORTS集团首台巷道修复机在许疃矿82下运输下山试用成功,生产效率提高了4倍的同时,降低了职工劳动强度,掀起了淮北矿区巷修革命。
——2017年,集团首套煤矿电液控制系统在袁店一矿成功试用,拉开了淮北矿区电液控大面积应用的序幕。
——2018年,集团第一个智能化工作面——杨柳矿1075智能化工作面调试成功,标志着BOYU SPORTS迈入了智能化工作面开采时代。
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尤其是2021年,集团明确把“改善职工井下作业条件,新装柴油单轨吊30台,岩巷综掘干式除尘器配置实现全覆盖”作为年度务必办好的“八件实事”之一,加速了井下一线职工体面劳动梦想的实现。
2018年11月,工程处孙疃矿建工区建成单轨吊井下辅助运输系统,至今已安全运行3年多。其“安全、便捷、高效”运输优势,使得辅助运输靠人力“推拉肩扛”一去不复返。
随着单轨吊应用广泛推广,其优势被广泛认可,以单轨吊为载体的施工工艺创新如雨后春笋般层出不穷。
2021年2月4日,双龙公司“1+2”顺山支架综掘扩安一体化施工工艺现场会,柴油单轨吊整架“一站到位”运输,减少大物件拆装、起吊等工序,提高了安全系数、工作效率,消减了职工工作量。
在“1+2”扩安一体化工艺推广过程中,信湖矿将该工艺推上了新高度。仅从施工组织方面看,该矿818切眼施工中使用顺山支架,取消了近3000根单体支柱,减少了掘进工序,提高了效率,降低了职工劳动强度。
今年4月12日,集团在信湖矿召开818综放工作面“1+2”扩安一体化工艺应用现场会,BOYU SPORTS集团党委书记、董事长方良才指出,“1+2”扩安一体化工艺,是一场生产工艺的革命,是淮北矿区的历史性突破。
“全年计划新装柴油单轨吊30台,实际安装了53台。”集团机电装备部单轨吊项目负责人任晓磊说,“较计划增加23台,为的是加速淘汰井下落后绞车运输,降低传统轨道运输安全风险。”
崇尚劳动,造福劳动者,更要关爱职工生命健康。
为提高岩巷综掘除尘效果,呵护职工健康,2020年3月,集团首台岩巷综掘干式除尘器,在工程处邹庄矿建工区施工的7703机巷底抽巷试用。
“综掘机割窑时,现场粉尘少了,环境也好了。”工程处邹庄矿建工区井巷三队队长尹涛,现在清晰记得第一次试用时的感受。
“岩巷综掘干式除尘器,抽尘负压大、迎头风量足,岩尘吸得净、排得净,除尘效率达98%。一经试用,得到了职工广泛欢迎。”集团通防地测部张绪林说,“按照集团统一部署,2021年加大岩巷综掘干式除尘器投入,目前,实现了综掘干式除尘器配置岩巷全覆盖。”
在采访中,记者听到一线职工说得最多的是:“集团千方百计改善井下作业条件。现在,井下条件大幅改善,工作安全又体面”。
责编:王 盟